使用間接式質(zhì)量流量計測量蒸汽流量時,都需要根據(jù)蒸汽的狀態(tài)由蒸汽的壓力或(和)溫度求取蒸汽密度。
在微處理器進入流量儀表之前,求取蒸汽密度一般采用數(shù)學(xué)模型法。數(shù)學(xué)模型的種類五花八門,有的較復(fù)雜,有的較簡單,有的精確度高,有的精確度低,有的僅適用于一定工況范圍。由于精確度數(shù)學(xué)模型太復(fù)雜,難以在模擬式儀表中實施,所以只能采用簡化模型,相應(yīng)的精確度低一些。
微處理器進入流量儀表后,為在儀表中計算機查表提供了技術(shù)手段,將國際蒸汽表寫入儀表內(nèi)存,在CPU的控制下,從蒸汽壓力或(和)溫度查得密度(一般還需輔之以線性內(nèi)插),具有人工查表相同的精確度。
不管是人工查表還是計算機自動查表,在用查表法求取蒸汽密度的過程中如果操作不當,都會引入誤差。其中最容易發(fā)生的處理不當如將表壓力當絕對壓力處理,從非法定計量單位到法定計量單位的不當換算以及過度簡化等。
(1)從表壓倒絕壓的換算處理不當引入的誤差 國際蒸汽表中的自變量壓力均以絕壓表示,而工程上習(xí)慣使用表壓力,壓力測量采用表壓力變送器,成千上萬臺普通壓力表顯示的也都是表壓力,操作人員習(xí)慣用表壓力進行操作,因此就產(chǎn)生了從表壓力到絕對壓力的換算問題。按照原理,一臺表壓力變送器或一臺普通壓力表所測壓力如果用絕壓表示,應(yīng)為其表壓力示值加上儀表周圍的大氣壓,但是此大氣壓是每時每刻都在變化的,工程上用儀表所在地區(qū)的全年平均大氣壓來代表此周圍大氣壓,這樣處理雖對當前值有少許影響,但在一年期間由于影響值有正有負,正負相抵,全年平均影響值近似為零。在此項處理中容易引起誤解的有如下幾個方面。
①用標準大氣壓代替當?shù)卮髿鈮骸T诹髁慷伪沓鰪S校驗時,往往因不明了具體的一臺儀表最終用戶在何處以及某個地區(qū)當?shù)厝昶骄髿鈮簲?shù)值,而將當?shù)厝昶骄髿鈮涸O(shè)定為標準大氣壓101.325kPa(A),如果在儀表開表投運時不將此壓力值修改為當?shù)厝昶骄髿鈮旱膶嶋H數(shù)據(jù),就會因此而引入不少許誤差。
②查表時過度簡化,用100kPa代表當?shù)卮髿鈮。在制作儀表校驗單時,需人工查密度表,容易犯的錯誤是將表壓力值簡單地加上100kPa即作為絕對壓力,然后去查密度表,而被檢表中的當?shù)厝昶骄髿鈮喝詾?01.325kPa,因此出現(xiàn)了1.325kPa的計算誤差和相應(yīng)的密度誤差,曾經(jīng)發(fā)生過計量檢定結(jié)構(gòu)因為簡化操作而將本來合格的儀表判為不合格的事情。
按照關(guān)系式計算,當被檢表為0.2級時,壓力在0.55MPa(G)以下的檢定點都會因此引起不合格。
檢定人員如此查表也有他們的理由,有的出版物上面提供的蒸汽密度表特別強調(diào)一句話,即“本表不供精確內(nèi)插,更不允許外推”。為了不違背作者的忠告,下面的方法可以解決這一矛盾,即檢定時將被檢表中的當?shù)厝昶骄髿鈮阂苍O(shè)定為100kPa,這樣,計算機查表和人工查表就能得到相同的結(jié)果。但應(yīng)注意,檢定證上應(yīng)標明當?shù)厝昶骄髿鈮簽?00kPa這一檢定條件,而且在該二次表投入使用時應(yīng)當用當?shù)厝昶骄髿鈮旱膶嶋H值代替檢定時的“假定值”。
(2)將絕對壓力值當作表壓力處理引入的誤差 在流量二次表中一般具有選擇壓力計量單位和指定壓力屬于表壓力或絕對壓力的能力,由于配套使用的壓力變送器一般均為表壓力變送器,所以壓力輸入通道理所當然應(yīng)指定為“表壓力”,但在差壓式流量計中,進行壓力補償還得在菜單中填入設(shè)計狀態(tài)壓力,一般可從節(jié)流裝置計算書中查到,遺憾的是有時計算書中并未注明是表壓力還是絕對壓力,問題往往出在設(shè)計計算時,取的是絕對壓力,而做流量演算器組態(tài)時卻將此壓力值當作表面壓力來處理。
將絕對壓力當作表面壓力處理(或與之相反,將表面壓力當作絕對壓力處理)帶來的誤差是顯著的,而且操作壓力越低,影響越大。
例如,有一臺差壓式流量計用來測量飽和蒸汽流量,設(shè)計狀態(tài)壓力 絕對值),相應(yīng)的密度為 3,將此壓力當作表壓力處理后 表面值),則 3,那么在實際操作壓力為0.8MPa(絕對值)時,儀表示值僅為應(yīng)有值的 ,即94.56%。
如果流量計為模擬輸出的渦街流量計,犯這一錯誤帶來的誤差更可觀,按關(guān)系式可知,儀表示值僅為應(yīng)有值的 倍。
(3)用非法定計量單位壓力代替法定計量單位壓力引入的誤差 曾經(jīng)由于這種不當操作引發(fā)過一件事。某電廠的一臺蒸汽流量計 已使用多年,在一次計量周期檢定中發(fā)現(xiàn)孔板計算書中的“蒸汽密度”值有2%左右的誤差,經(jīng)向節(jié)流裝置制造廠追查,原來計算機中裝的密度表其壓力單位還是kg/cm2,后來由流量顯示儀表制造廠根據(jù)既定的蒸汽密度反推出設(shè)計狀態(tài)蒸汽壓力,并出具計算書,經(jīng)有關(guān)方面確認后,了結(jié)了一場風波。
|